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双马医疗:外商当场签下5个集装箱订单!
发布日期:2025-08-25   来源:锦绣天宁微信公众号  
 
  “从60个工人日产10万只输液器,到10个人就能完成同样的产量,这不是简单的‘机器换人’,而是整个生产逻辑的重构。”近日,常州双马医疗器材有限公司总经理李东骏站在全自动生产车间里,望着AGV小车在轨道上穿梭,语气里透着对转型成果的笃定。
  这家位于郑陆镇的医疗耗材企业,在他的带领下,用6年时间实现了从劳动密集型工厂到智能化标杆的跨越,年销售额从2018年的4000多万元增长至如今1.5亿元,成为传统制造业突围的生动注脚。
  2018年底,有着10年创业经验的李东骏加入了常州双马医疗器材有限公司。此前,他创办的常州市鼎鑫塑料科技有限公司曾获江苏省创业优秀项目,这份经历让他带着明显的“科技基因”接手企业。当时的双马医疗正面临传统低值耗材企业的共同困境:依赖大量人工,产品附加值低,以输液器生产线为例,60名工人日产10万只输液器的效率已难以应对市场竞争。
  李东骏深知,低值耗材“量大、价低、附加值低”的特点决定了依赖人工只会陷入“成本战”泥潭。转型的第一步,便是向自动化要效率。2021年,他主导研发输液器自动组装线,引入AI视觉检测系统,与合作单位共同研发的这套系统能智能识别配件缺漏、异物等问题。2022年系统投用后,同是日产10万只输液器,工人从60人减至10人,良品率从99.92%增长到99.98%,效率与品质实现双重提升。如今,走进车间,全自动生产线正将配件自动组装成输液器,AGV小车在轨道上穿梭运送物料,从生产到灭菌、入库、出库的全流程已现“黑灯工厂”雏形。
  硬件升级的步伐持续加快。2021年,李东骏发现老车间布局不合理、能耗高,便向政府申请新建生产车间。2022年,新车间启动建设。新车间引入第三方规划设计,解决了污水排放等环保历史遗留问题,建成全自动化立体仓库和灭菌生产线:1700平方米的立体仓库存储量相当于传统1万平方米仓库,可容纳200个标准集装箱的货物,货物存取全自动化;灭菌柜出柜时间从40分钟压缩至5分钟,且实现人员零接触,杜绝了职业病风险,这套系统在全国行业内都处于领先地位。今年5月新车间投用以来,已有十多批外商慕名而来。一位沙特的客商在参观考察后,当场就签下了5个集装箱的订单,感叹“没想到中国医疗工厂能先进到这种程度”。
  自动化是骨架,管理是血脉。李东骏推动硬件升级的同时,同步推进管理革新。企业连续5年每年投入大量资金用于管理提升,2023年引入第三方专业团队,驻场开展为期9个月的精益生产培训,从车间管理到岗位流程逐一梳理优化,推动包装、质量、工序等全环节标准化,让这家家族式企业逐步走上现代化管理轨道。如今,“数据说话”成为团队共识,生产全流程正朝着“可控可溯源”目标迈进。
  产品创新上,李东骏同样敏锐。企业与欧洲最大妇科产品经销商联合改良的一次性宫颈取样器,因其关键部件的专利设计,已得到市场的广泛认可,产品销往全球十几个国家,供不应求。
  眼下,三期注射器车间正在装修,预计年底投产,投产后将实现场内自动物流,进一步提质增效。李东骏用实践证明,传统制造企业的突围之路,在于以智能技术为笔、以管理革新为墨,方能在产业升级浪潮中焕发新生。